這里介紹一下某選礦廠對設備的改造,希望對大家有幫助。
一、對設備進行技術改造
1、球磨機勺頭改造
聯(lián)合給料器筒體由普通鋼板制作,易磨漏,一般使用十天就得更換,否則,礦石漏到底槽,造成勺頭頂不住或卡住,了軸瓦的使用壽命。經(jīng)分析后決定去掉勺頭,皮帶和分級機返砂同時進入聯(lián)合給料器筒體,這樣,不僅避免了勺頭頂住或卡住的現(xiàn)象,而且還提高了生產(chǎn)率,減少停機時間。
2、襯板螺栓密封結構改進
原球磨機襯板螺栓密封結構采用麻圈或膠圈加平墊,用螺母緊固。由于我廠所用的球磨機是舊設備,螺栓孔已變形,使新裝的螺栓用不了幾個班就開始漏漿,被迫停車,重新進行堅固。經(jīng)試驗,在麻圈外加一層膠圈,用自制的凹型墊圈代替平墊,這樣就從根本上解決螺栓孔漏漿的問題。
3、分級機的改進
由于廠里的螺旋分級機處理量小于球磨機的處理量,所以經(jīng)常發(fā)生壓礦現(xiàn)象。為解決這一問題,經(jīng)研究分析,發(fā)現(xiàn)該礦石結晶粒度粗,屬于易磨易選礦,提高分級機轉(zhuǎn)速后,對精礦品位影響不大,于是,我們將分級機轉(zhuǎn)速由原來的7r/min提高到11r/min。
此外,當球磨機去掉勺頭后,分級機提升的礦漿直接流進給料器,因溜槽角度小,用壓力水管沖也經(jīng)常出現(xiàn)堵礦,經(jīng)分析后決定給分級機后端加水車狀提升器,將分級機出料口由原底端改至側(cè)端,提高了礦漿高度,增大了溜槽角度,解決了給料槽堵礦的問題。這樣,我們徹底解決了分級機壓礦、堵礦的現(xiàn)象。
4、球磨機格子板的改進
φ1500×3000濕式格子型球磨機所用的格子板由12塊組成,這種格子板使用1~2月,各板之間的縫隙開始加大并往外吐鋼球。為此,我們設計了一種新型格子板,從根本上解決了吐球問題。新格子板安裝后,每年可減少鋼球損失6.5t。
5、礦石預選的應用
由于該礦屬雞窩礦,原礦中含有許多廢石。為了降低消耗,我們在細碎前增加了干式預選裝置,即把膠帶輸送機的傳動滾筒改為磁滑輪傳動,并制作拋尾裝置,摔尾率達10%,這樣使入磨原礦品位提高了1.8%,全年減少了0.5萬t入磨廢石量,年創(chuàng)效益約26萬元。
6、供水系統(tǒng)的改進
原設計供水系統(tǒng)為兩臺3BA-6型離心式清水泵,在蓄水池中抽水供生產(chǎn)用。由于該廠生產(chǎn)用水為精礦水和尾礦水的循環(huán)水,難免有雜質(zhì)帶入池中,導致水泵經(jīng)常不上水,底閥不存水,冬季凍管的現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生。為此,我們采用小型潛水泵代替底閥,啟動時,先開潛水泵,等清水泵空氣排完后,再啟動清水泵,上水正常后,再停潛水泵,改進后,再沒有因水泵不上水而影響生產(chǎn)。停產(chǎn)時,水可自動流回池中,管子中不存水,解決了生產(chǎn)用水問題。
二、制定設備管理制度
1、定專人對球磨機、分級機、磁選機進行維護、保養(yǎng)和定期檢查。
2、制定了各崗位安全操作堆積和設備維護堆積。
3、在每次設備檢修時,對球磨機鎢金瓦,都安排一次檢查,并詳細作好記錄。
4、除加強人員巡視外,還增加球磨機超負荷、分級機壓礦的自動報警裝置。
由于以上措施和制度執(zhí)行得力,從投產(chǎn)到現(xiàn)在從未發(fā)生過燒瓦事故。
三、制定了設備維修制度
1、實行套件預修制度
對重點設備的關鍵零部件,實行預修制度。所以球磨機備用了一套傳動軸和一臺減速機;磁選機備用一套滾筒。每當這些部件出現(xiàn)異?,F(xiàn)象時,都能及時整套更換,這樣就大大縮短了設備停機時間。
2、月末檢修執(zhí)行同步維修制度
每月都要安排一到兩天的檢修時間,在檢修工藝和互連接較密切的數(shù)臺設備時,要安排在同一時間進行,以實現(xiàn)修理同步化,減少分散修理的停機時間。
四、結束語
通過以上措施實施,該選礦廠年處理量由2.5萬t提高到5萬t;球磨機作業(yè)率由50.84%提高到86.1%;年產(chǎn)鐵精粉由1.25萬t提高到2.5萬t;累計產(chǎn)精礦粉11.5萬,創(chuàng)產(chǎn)值4146萬元。
由以上數(shù)據(jù)不難看出,只要加強設備技術改造,嚴抓細管,措施得力,小型選礦廠利用舊設備也能創(chuàng)造出效益。