上廠鐵礦是昆明鋼鐵甕主要的鐵精礦原料供應(yīng)基地之一。該鐵礦于1969年建礦,1972年投產(chǎn)。經(jīng)近30年的開(kāi)采,礦石資源已趨于枯竭,礦山的生存問(wèn)題尤其突出。然而據(jù)1989年的統(tǒng)計(jì)數(shù)字,該礦尾礦庫(kù)已堆積含鐵近28%的尾礦約736萬(wàn)t,折合鐵金屬量約206萬(wàn)t,且鐵品位大于20%的現(xiàn)生產(chǎn)尾礦還在不斷排入尾礦庫(kù)中。至今,尾礦庫(kù)已堆積了近千萬(wàn)噸尾礦。隨著昆鋼公司大高爐的投產(chǎn),對(duì)鐵精礦原料的需求量大增,公司也要求上廠鐵礦增加鐵精礦的產(chǎn)量。為了充分利用上廠鐵礦的尾礦資源,減緩礦山的老化,延長(zhǎng)礦山服務(wù)年限,研究綜合回收生產(chǎn)流程及尾礦庫(kù)尾礦中的鐵礦物資源已勢(shì)在必行,意義重大。
為了回收上廠鐵礦尾礦中的鐵礦物,贛州有色冶金研究所于1998年8~12月采用SLon立環(huán)脈動(dòng)高梯度磁選機(jī)對(duì)上廠尾礦進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)研究,獲得滿(mǎn)意指標(biāo)。上廠鐵礦于1999年5月現(xiàn)場(chǎng)安裝使用了3臺(tái)SLon-1500立環(huán)脈動(dòng)高梯度磁選機(jī)用于回收尾礦中的鐵礦物,并于7月份投產(chǎn)進(jìn)行工業(yè)生產(chǎn)試驗(yàn)。結(jié)果表明,對(duì)給礦(惟下稱(chēng)原尾礦)含F(xiàn)e 22%左右,經(jīng)SLon立環(huán)脈動(dòng)高梯度磁選機(jī)全磁選流程選別,可獲得鐵精礦品位55%以上,精礦產(chǎn)率13%以上,回收率34%以上。工業(yè)生產(chǎn)試驗(yàn)證明,采用高效的SLon立環(huán)脈動(dòng)高梯度磁選機(jī)新工藝、新設(shè)備回收上廠鐵礦尾礦中的鐵礦物技術(shù)上是可行的,經(jīng)濟(jì)效益可觀。
1、礦石性質(zhì)
原尾礦有用礦物主要由赤鐵礦和褐鐵礦組成,另有少量的磁鐵礦、碳酸鐵、硫化鐵及硅酸鐵。其中赤、褐鐵礦占73.86%,且以赤鐵礦為主,另外原尾礦中含泥量很大。
(1)原尾礦的多元素分析。原尾礦多元素化學(xué)分析結(jié)果見(jiàn)表1。
(2)鐵的化學(xué)物相分析。鐵的化學(xué)物相分析見(jiàn)表2。
(3)原尾礦的礦物組成及解離度。原尾礦中的礦物的含量及其單體解離度測(cè)定結(jié)果見(jiàn)表3。
2、選礦試驗(yàn)研究
2.1、小型試驗(yàn)
根據(jù)試料的礦物性質(zhì),采用濕式強(qiáng)磁選全磁選流程回收原尾礦中的鐵礦物是適宜的。1998年8月,受上廠鐵礦委托,贛州有色冶金研究所針對(duì)上廠鐵礦提供的原尾礦試料采用SLon型立環(huán)脈動(dòng)高梯度磁選機(jī)進(jìn)行了一次粗選、一次精選開(kāi)路和閉路的全磁選流程試驗(yàn)研究。試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表4、5。試驗(yàn)結(jié)果表明,采用SLon型立環(huán)脈動(dòng)高梯度磁選機(jī)回收上廠鐵礦尾礦中的赤鐵礦,開(kāi)路,閉路流程均能獲得鐵品位>55%的合格鐵精礦,且閉路流程的精礦回收率高于開(kāi)路4個(gè)百分點(diǎn)。
2.2、工業(yè)試驗(yàn)
在小型試驗(yàn)獲得成功的基礎(chǔ)上,上廠鐵礦于1999年5月在其洗選車(chē)間安裝了3臺(tái)SLon-1500立環(huán)脈動(dòng)高梯度磁選機(jī),并于7月進(jìn)行了工業(yè)生產(chǎn)試驗(yàn),該生產(chǎn)試驗(yàn)流程見(jiàn)圖1。
上廠鐵礦洗選車(chē)間原生產(chǎn)流程(處理?xiàng)蛟V)是通過(guò)二段槽洗機(jī)槽洗,使礦泥分離。+2mm返砂經(jīng)振動(dòng)篩分級(jí),+11mm進(jìn)入大粒跳汰機(jī);-11mm經(jīng)φ1200mm單螺旋分級(jí)機(jī),溢流丟棄,返砂經(jīng)小振動(dòng)篩分級(jí),-6mm進(jìn)入CS-1感應(yīng)輥式強(qiáng)磁選機(jī)一次粗選、一次掃選;+6mm進(jìn)入CS-2感應(yīng)輥式強(qiáng)磁選機(jī)一次粗選、一次掃選。而一段槽洗機(jī)溢流(-2mm)進(jìn)入φ1500mm雙螺旋分級(jí)機(jī),其溢流丟棄;返砂經(jīng)φ1200mm單螺旋分級(jí)機(jī),溢流丟棄,返砂進(jìn)入細(xì)粒跳汰機(jī)?,F(xiàn)在SLon-1500立環(huán)脈動(dòng)高梯度磁選機(jī)生產(chǎn)流程是以洗選車(chē)間原生產(chǎn)流程中φ1500mm雙螺旋分級(jí)機(jī)溢流和φ1200mm單螺旋分級(jí)機(jī)溢流,經(jīng)φ53m高效濃密機(jī)濃縮,并經(jīng)φ15m濃密機(jī)脫去部分泥后給入SLon-1500立環(huán)脈動(dòng)高梯度磁選機(jī)。
操作條件:脈動(dòng)沖程粗選16mm、精選20mm;脈動(dòng)沖次粗選220次/min、精選270次/min;背景場(chǎng)強(qiáng)粗選0.94T,精選0.74T。
磁選條件試驗(yàn)指標(biāo)為原尾礦品位20%~25%時(shí),可獲精礦產(chǎn)率12%~16%,鐵精礦品位53%~57%,回收率32%~40%。以條件試驗(yàn)為依據(jù),選定操作參數(shù),對(duì)該流程進(jìn)行72h連續(xù)穩(wěn)定試驗(yàn),其結(jié)果見(jiàn)表6。
由表6可知,通過(guò)72h穩(wěn)定試驗(yàn),原尾礦平均含F(xiàn)e22.11%,經(jīng)SLon-1500立環(huán)脈動(dòng)高梯度磁選機(jī)一次粗選、一次粗選全磁選流程選別獲鐵精礦品位55.56%,產(chǎn)率14.77%,回收率37.06%的指標(biāo)。
自7月31日至8月8日生產(chǎn)班樣平均指標(biāo):原尾礦品位22.30%,鐵精礦品位55.41%,產(chǎn)率15.23%,回收率37.84%,共生產(chǎn)鐵精礦834t。
3、結(jié)果分析
(1)SLon型立環(huán)脈動(dòng)高梯度磁選機(jī)設(shè)計(jì)合理,集磁、重選礦原理于一體,轉(zhuǎn)環(huán)立式旋轉(zhuǎn);對(duì)每一組磁介質(zhì)而言,沖洗磁性精礦的方向與給礦方向相反,粗顆粒不必穿過(guò)磁介質(zhì)堆便可沖洗出來(lái),防止了磁介質(zhì)堵塞;脈動(dòng)機(jī)構(gòu)周期性地產(chǎn)生上升沖動(dòng)水流,使礦漿松散、懸浮,有效地打破礦泥膠結(jié)的脈石和鐵礦物,使礦物松散性好。對(duì)上廠鐵礦含泥量大的原尾礦選別效果明顯,精礦品位提高幅度大,從而獲得較高質(zhì)量的鐵精礦。
(2)由于SLon型立環(huán)脈動(dòng)高梯度磁選機(jī)采用了合理的分選介質(zhì),使其適應(yīng)性增強(qiáng),適合于上廠鐵礦波動(dòng)較大的入選品位和給礦粒度,均能獲得較理想的分選指標(biāo)。
(3)由于在現(xiàn)有流程中采用1臺(tái)φ1420mm×1500mm圓筒篩,處理能力偏小,制約了給礦能力的提高。若改善圓筒篩的處理能力(增加1臺(tái)圓筒篩),可增大SLon型立環(huán)脈動(dòng)高梯度磁選機(jī)的給礦量,從而提高鐵精礦的產(chǎn)量。
4、社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益估算
采用SLon型立環(huán)脈動(dòng)高梯度磁選機(jī)可有效回收上廠鐵礦生產(chǎn)流程丟棄的尾礦及尾礦庫(kù)尾礦中鐵礦物,有助于提高該礦的鐵精礦產(chǎn)量,減緩礦山的老化,延長(zhǎng)礦山壽命,為礦山資源近于枯竭的上廠鐵礦找到了一條生存之路。
上廠鐵礦尾礦中鐵礦物的回收不需破碎、磨礦,技術(shù)上可行,經(jīng)濟(jì)效益顯著。采用SLon-1500立環(huán)脈動(dòng)高梯度磁選機(jī)2臺(tái)粗選、1臺(tái)精選組成一次粗選、一次精選閉路流程,工藝流程簡(jiǎn)單,操作方便。該機(jī)處理能力按20~25t/臺(tái).h計(jì),每小時(shí)可生產(chǎn)合格鐵精礦5t以上,每年按7200h(300d)作業(yè)計(jì),可產(chǎn)鐵品位>55%的合格鐵精礦3.6萬(wàn)t以上。按目前昆鋼公司收購(gòu)價(jià)265元/t計(jì),每年可新增產(chǎn)值近1千萬(wàn)左右,新增利稅540萬(wàn)元以上。
5、結(jié)論
(1)SLon型立環(huán)脈動(dòng)高梯度磁選機(jī)為國(guó)內(nèi)外先進(jìn)選礦設(shè)備,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定可靠,不易發(fā)生堵塞,成本低,操作方便。上廠鐵礦采用SLon型立環(huán)脈動(dòng)高梯度磁選機(jī)全磁選流程回收尾礦中赤鐵礦,工藝流程簡(jiǎn)單,選別指標(biāo)較好。該礦現(xiàn)存千萬(wàn)噸尾礦,充分利用該尾礦資源,可減緩上廠鐵礦老化,延長(zhǎng)礦山服務(wù)年限,同時(shí)可變廢為寶,為社會(huì)和企業(yè)創(chuàng)造可喜的經(jīng)濟(jì)效益。
(2)本工業(yè)試驗(yàn)和生產(chǎn)調(diào)試仍在進(jìn)行之中,待生產(chǎn)流程和生產(chǎn)工藝進(jìn)一步完善后,其生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)將進(jìn)一步穩(wěn)定和提高。
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